十月份,煉鐵廠上下積極響應公司“舉力奮戰(zhàn)金色十月 全力沖刺全年利潤目標”的號召,開動腦筋、集思廣益,瞄準降本短板弱項,深挖崗位創(chuàng)新潛能,全力以赴打贏生產(chǎn)經(jīng)營翻身仗、爭氣仗。
增加限位 加出穩(wěn)定
該單位450㎡燒結系統(tǒng)梭式布料機區(qū)域由于溫度高、濕度大,卸料小車在運行過程中時常出現(xiàn)抖動現(xiàn)象,容易造成感應限位失靈,導致卸料小車停車或失位,不利于生產(chǎn)穩(wěn)定順行。針對這一問題,該單位電氣技術人員決定建立一個卸料小車多點立體式定位系統(tǒng),通過將以往普通的限位開關更換為具有防水、耐高溫特性的限位開關,并在機頭、機尾各增加一個立式限位開關等舉措,一舉破解了上述問題。改造后,卸料小車行走實現(xiàn)了長期安全順行,且大幅降低了設備維修成本費用,預計年可降本5萬余元。
整合站點 降本減耗
該單位原料一區(qū)1#燃破與新燃破除塵設備因早期設計問題,共同使用一個PLC站點。但在實際運行中,容易造成兩個除塵設備通訊故障,不利于日常設備維修,導致設備模塊等易耗備件消耗增加。為避免兩臺設備發(fā)生通訊干擾,該單位電氣維修人員通過將1#燃破除塵站中央處理器和集合點通訊并入新燃破除塵PLC配電柜中,對原PLC站硬件進行重新組態(tài)、編譯、下載等舉措,成功使每臺燃破本體設備具有了獨立的PLC工作站。改造后,大幅減少了PLC模塊使用數(shù)量,且更加方便后期設備維護,節(jié)省備件費用1.2萬元。
移位電纜 保障安全
該單位450㎡燒結機臺車輔門是臺車布料的一個重要設備。由于早期設計未考慮臺車點火爐溫度過高等問題,輕則造成輔門接收信號不靈敏,重則可能導致輔門電纜燒毀現(xiàn)象,不利于安全生產(chǎn)。為快速消除上述安全隱患,該單位技術人員通過將原用電纜更換為耐火電纜,并將電纜經(jīng)穿線管整體移位至低溫區(qū)域等舉措,進一步提升了信號傳輸穩(wěn)定率。改造后,不僅電纜再未出現(xiàn)燒損現(xiàn)象,保障了安全生產(chǎn),而且輔門接收信號靈敏,輔門控制更加精準靈活,促進了燒結礦質(zhì)量穩(wěn)步提升,預計年可增效10萬余元。
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