元月份,軋鋼廠高線作業(yè)區(qū)以“穩(wěn)生產(chǎn)、提指標(biāo)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、降成本、增效益”為核心,引導(dǎo)一線員工立足崗位,從細(xì)處著手,通過(guò)小技小改深挖內(nèi)部潛力,助力企業(yè)提質(zhì)增效。
巧改造穩(wěn)生產(chǎn)增效益
改造前,鋼坯入爐時(shí)通過(guò)臺(tái)架升降及平移,將鋼坯放置輥道上,整個(gè)過(guò)程采用液壓控制系統(tǒng)完成。由于液壓控制系統(tǒng)與臺(tái)架較近,熱鋼入爐時(shí),因溫度過(guò)高導(dǎo)致液壓控制系統(tǒng)密封墊損壞,臺(tái)架無(wú)法工作。影響生產(chǎn)。為解決這一問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)觀察,決定將液壓控制系統(tǒng)移至平臺(tái)下,縮短液壓主管路,同時(shí)制作支架將液壓控制系統(tǒng)整合與液壓缸連接。改造后,液壓控制系統(tǒng)周圍溫度降低,日常點(diǎn)檢及維護(hù)更加便捷,月節(jié)約誤機(jī)0.5小時(shí),年綜合創(chuàng)效4萬(wàn)元。
優(yōu)化控制方式穩(wěn)性能
根據(jù)生產(chǎn)工藝需求,軋制鋼材時(shí)必須通過(guò)溫度、料型、冷卻等相關(guān)控制方式,才能達(dá)到鋼材性能穩(wěn)定。由于設(shè)計(jì)因素,冷卻水無(wú)法達(dá)到工藝需求,存在水壓、流量不穩(wěn)定現(xiàn)象,調(diào)整時(shí),需聯(lián)系電工到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整穿水增壓泵變頻柜頻率,費(fèi)時(shí)耗力。針對(duì)此問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定優(yōu)化控制方式,從PLC遠(yuǎn)程柜至增壓泵變頻柜重新敷設(shè)一組控制電纜,并修改PLC遠(yuǎn)程柜程序及電腦畫面,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。改造后,崗位工可實(shí)時(shí)對(duì)增壓泵的頻率進(jìn)行調(diào)整,增減冷卻水,確保生產(chǎn)工藝穩(wěn)定,提高鋼材性能。
精準(zhǔn)優(yōu)化程序穩(wěn)生產(chǎn)
改造前,精整區(qū)域打包機(jī)通過(guò)程序設(shè)定,將C型鉤上的鋼卷進(jìn)行捆綁,自動(dòng)完成打包操作。由于C型鉤掛上鋼卷在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)傾斜現(xiàn)象,導(dǎo)致打包過(guò)程中C型鉤大梁及銷子易斷,PF鏈承重軌變形,直接影響生產(chǎn)。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定對(duì)打包機(jī)程序重新設(shè)定,將原來(lái)的一次性上升改為分段式上升,杜絕C型鉤掛上鋼卷在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)傾斜現(xiàn)象。改造后,有效提高了打包效率,延長(zhǎng)了設(shè)備使用周期,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
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