二季度,煉鋼廠動力作業(yè)區(qū)以深化“三問三思”大討論活動為契機,以學習、討論為切入口,聚焦差距、找準短板,發(fā)動基層員工立足本職、服務大局,凝聚全員智慧力量,深入開展技改創(chuàng)新項目,挖掘降本增效潛力。
風機沖洗水回收再利用,降低水量消耗
為確保進口風管煙氣降塵及葉輪清灰,新區(qū)一次除塵風機每小時消耗沖洗水量達40立方米。因管道設計沖洗水直接流入排污管道,存在較大浪費。該單位技術員想方設法回收水源,降低水耗成本,決定在現(xiàn)有排污水封處西側挖一處蓄水池,在水池上方安裝水泵,將儲存的水量引至新區(qū)斜板池高架槽,供給斜板池補水,降低了斜板所需補水量。投運后,年可節(jié)約70萬元。
轉爐氧槍水溫控制改造,促進工藝達標
煉鋼廠3#、4#爐氧槍水和煉鋼水流入一個回水箱,生產(chǎn)過程中經(jīng)常造成水箱溢水,既造成水資源浪費又存在安全隱患,急需對其進行改造。該作業(yè)區(qū)謀定快動,組織維修人員在凈環(huán)三、四期熱水池東側改造安裝一處水箱,將氧槍水引入新制水箱,安裝一臺雙吸泵,進口管與水箱連接,出口管與冷卻塔進水總管連接,從而形成閉環(huán)冷卻。改造后,有效解決了回水箱頻繁溢水的問題,年可創(chuàng)效20萬元。
壓濾機壓緊油缸“防飛裝置”,保證本質(zhì)安全
煉鋼新區(qū)轉爐濁環(huán)壓濾機在壓榨處理污泥的過程中,壓緊油缸始終處于高壓受力狀態(tài),使用過程中存在因振動過大導致油缸法蘭盤螺栓松動,從而導致油缸“飛車”事故。該作業(yè)區(qū)技術人員按照油缸尺寸,截取方形鋼板,在中心部位開孔用于安裝供油管路,將鋼板四角開設螺栓孔,在機架上焊接定位塊,使用雙頭螺栓將其與加工的方形鋼板進行連接,從而將油缸尾端與機架連接為一體,為油缸量身定做“防飛裝置”,使用后,確保了壓緊油缸安全運行,年節(jié)約2萬余元。
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