自3#高爐檢修以來,煉鐵廠本著“安全第一、質(zhì)量第一、節(jié)約降耗”的檢修工作原則,提前謀劃、扎實部署,全方位、全區(qū)域、全過程精心實施此次高爐系統(tǒng)檢修工作,確保各項檢修項目安全高效、保質(zhì)保量完成。
超前謀劃 精心組織 打響檢修攻堅戰(zhàn)
檢修前,該單位結(jié)合國內(nèi)各類型高爐停爐經(jīng)驗和內(nèi)部以往停爐成功實踐,從安全、環(huán)保、設(shè)備、技術(shù)、原燃料等方面超前謀劃,完善確定了《煉鐵廠3#高爐控產(chǎn)年修工藝方案》,細化明確各板塊項目負責人,出臺全系統(tǒng)處置方案和管控對策,為系統(tǒng)檢修做足準備。檢修啟動后,在保證爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,通過調(diào)整參數(shù)、配加錳礦改善流動性等措施,為降料面和后期爐缸清理創(chuàng)造條件。據(jù)悉,此次檢修采取加凈焦空料線打水法進行停爐,降料面環(huán)節(jié)用時14小時30分鐘,料面安全降至風口以下,實現(xiàn)歷年最好水平。
責任落實 強化溝通 提高檢修作業(yè)率
為進一步加強檢修管理、提高檢修質(zhì)量,該單位堅持在爐臺LED屏上公示每日檢修項目完成計劃,明確項目責任人,并對檢修項目完成進度、質(zhì)量驗收情況實時跟蹤,對未完成項目予以通報,要求相關(guān)責任單位、責任人對檢修項目完成率、節(jié)點進度一致率、質(zhì)量控制完成率等進行問題分析,制定改進措施,持續(xù)強化檢修過程跟蹤。針對檢修期間的信息反饋問題,優(yōu)化信息報送制度,規(guī)范各類信息傳遞工作流程,并于每日早、晚召開大修工作會議,對大修進度及存在問題進行合理調(diào)配、聯(lián)合求解,提高檢修作業(yè)效率。
嚴格管控 整潔有序 確保檢修標準化
為打造整潔、干凈、安全的檢修現(xiàn)場環(huán)境,該單位扎實推行檢修區(qū)域無煙化、物件擺放定置化、現(xiàn)場干凈整潔化、安全措施規(guī)范化、降本增效節(jié)約化、干部履職責任化的“六化”檢修機制,推行各項目負責人輪流24小時值班機制,督導、檢查各項措施落實情況。結(jié)合公司“百日安全”活動要求,重點從派工作業(yè)方案手續(xù)完整性、作業(yè)過程標準化執(zhí)行、作業(yè)項目危險因素辨識和防范措施等方面入手,常態(tài)化對所有參加檢修和配合檢修的人員進行全方位作業(yè)安全教育培訓,開展檢修一線巡查活動,及時發(fā)現(xiàn)并處理各項安全、技術(shù)隱患,確保各項安全管控措施落地落實,實現(xiàn)檢修標準化。
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