近期,軋鋼廠高線作業(yè)區(qū)引導(dǎo)一線員工立足崗位,從細(xì)處著手,努力發(fā)掘每一個增效點(diǎn),通過一系列小改造,助力生產(chǎn)穩(wěn)定順行,提質(zhì)增效顯著。
出爐熱坯自動監(jiān)測改造穩(wěn)生產(chǎn)
高線出爐輥道采用自動出鋼、人工干預(yù)的控制方式運(yùn)行。當(dāng)出現(xiàn)異常情況時,由于鋼坯在輥道上停留時間過長,鋼溫過低,導(dǎo)致無法軋制,直接影響生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場觀察,決定在加熱爐出口處安裝兩臺熱金屬檢測器,同時優(yōu)化程序,系統(tǒng)可自動計算鋼坯通過出爐輥道的時間,自動判斷鋼坯在出爐輥道的運(yùn)行情況,避免鋼坯異常冷卻或鋼坯在出爐輥道停留時間過長,杜絕軋制低溫鋼材,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
巧制跑槽降成本省人力
跑槽是軋鋼工序中的重要備件,對軋件進(jìn)入軋機(jī)起導(dǎo)向定位作用。由于長期處于高溫環(huán)境,跑槽極易產(chǎn)生磨損和變形,導(dǎo)致軋線堆鋼。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員查看,決定利用廢舊跑槽與跑槽底座制作新跑槽,并將原來的一體卡環(huán)式跑槽改為分體插銷式跑槽,改造后,不僅解決了換輥前后跑槽的吊運(yùn)問題,避免過鋼中跑槽晃動,提高了備件壽命,而且降低了人員勞動強(qiáng)度,年創(chuàng)效5萬元。
控冷水箱氣路系統(tǒng)改造提效益
精軋控冷系統(tǒng)主要控制鋼材軋制過程中的溫度,該系統(tǒng)通過氣膜閥控制冷卻水快速切斷或打開,由于壓縮空氣中含水量高,氣壓不穩(wěn),導(dǎo)致氣膜閥反應(yīng)遲鈍,容易造成廢鋼或影響鋼材質(zhì)量。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場勘查,決定對控冷水箱氣路系統(tǒng)進(jìn)行改造,安裝多級凈化器,定期進(jìn)行排水清理,可有效過濾壓縮空氣中的水分及雜質(zhì),使精軋控冷控制系統(tǒng)更加平穩(wěn),滿足生產(chǎn)需求,年綜合創(chuàng)效5萬元。
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