進(jìn)入10月份,煉鐵廠原一作業(yè)區(qū)牢固樹立長(zhǎng)期過“緊日子”思想,堅(jiān)持以降本增效為切入點(diǎn),持續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng),巧用一個(gè)個(gè)技改“金點(diǎn)子”,破解生產(chǎn)難題,助力鐵前“經(jīng)濟(jì)冶煉”。
堆料液壓站“移形換位” 穩(wěn)生產(chǎn) 提效率
改造前,該單位在堆料生產(chǎn)過程中,部分物料受水分等因素影響,容易粘附在堆料機(jī)運(yùn)輸皮帶面上,造成顆粒粉礦直接落至液壓站,不僅不利于液壓系統(tǒng)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,而且制約堆料系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定性。
為解決這一難題,該單位設(shè)備技術(shù)人員結(jié)合崗位生產(chǎn)實(shí)際,決定將主平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)框架延伸,重新對(duì)俯仰液壓管路進(jìn)行布局,并將原液壓裝置系統(tǒng)整體挪移至延伸平臺(tái),確保堆料機(jī)俯仰大臂升降正常。改造后,堆料成垛周期比以往縮短2小時(shí),預(yù)計(jì)每年可創(chuàng)效11.7萬元。
取料支撐輥提級(jí)升檔 保順行 增效益
該單位取料機(jī)在生產(chǎn)運(yùn)行中,由于斗輪轉(zhuǎn)動(dòng)部分滑道與下支撐輥接觸面積不均勻,容易造成支撐輥面承受壓力瞬時(shí)增大,導(dǎo)致支撐輥面聚氨酯保護(hù)層龜裂、破損,存在較大安全隱患。
為確保安全生產(chǎn),該單位設(shè)備維修人員在保證取料機(jī)下支撐輥安裝尺寸不變的基礎(chǔ)上,將下支撐輥的承載面寬度升級(jí),并最大限度提升下支撐輥面承重載荷能力,徹底解決了斗輪滾道磨損不均勻、坑洼等問題,保證了安全生產(chǎn)。改造后,斗輪及附屬設(shè)備使用壽命直接延長(zhǎng)了一倍,預(yù)計(jì)年可節(jié)省維修費(fèi)用12萬余元。
給料耐磨板“脫胎換骨” 延壽命 降成本
據(jù)了解,該單位燃料振動(dòng)給料機(jī)襯板原選用為耐磨鋼板沉頭螺栓安裝,但在實(shí)際生產(chǎn)中,受焦粉長(zhǎng)期腐蝕等因素影響,造成振動(dòng)給料機(jī)耐磨板和螺栓頻繁更換,設(shè)備損耗增大、壽命縮短,且制約燃料破碎生產(chǎn)系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行。
為解決上述問題,該單位設(shè)備和工藝技術(shù)人員多次商討后,決定拆除振動(dòng)給料機(jī)原有耐磨鋼板,通過對(duì)本體進(jìn)行修復(fù)打磨,在內(nèi)部粘貼全陶瓷耐磨襯板等措施,進(jìn)一步降低了設(shè)備本體重量。改造后,振動(dòng)給料機(jī)使用壽命較以往延長(zhǎng)10個(gè)月,且大幅減輕了維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度,預(yù)計(jì)年可節(jié)省備件費(fèi)用3.25萬元。
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